【集萃网观察】大麻涤纶针织产品抗静电性能好,抑菌保健,抗紫外线,穿着凉爽不贴身,且无一般麻织物的刺痒感。大麻纤维的分子结构与棉纤维差异较大,其纤维素含量低于棉,而伴生物的非纤维素组分超过30%,木质素高达6.38%;结晶度和取向度较高;采用半脱胶纤维进行等,由于以上等原因使大麻织物前处理存在一定困难旧J。另外,前处理既要考虑大麻的精练杂,又要兼顾涤纶不受损伤,所以难度更大,传统的煮漂一浴法存在杂质难以除净,白度差等题。本试验尝试采用高温高压煮漂一浴法,以解决上述难题。
1试验
1.1材料、试剂与仪器织物18.2tex大彬涤纶(55/45)单面纬平针织物,坯布顶破强力240.2N,白度42.5%。药品双氧水(30%),氢氧化钠(化学纯),硅酸钠(化学纯),精练剂(10%)和洗涤剂等。仪器高温高压染色机,SBD—lB织物白度测定仪,HD026N织物强力测定仪,FA2004电子天平。
1.2试验方法在染杯内加入一定量的水,按试验方案依次加入酸钠、氢氧化钠、精练剂和双氧水(精练剂浓度恒定为3g/L),然后放入织物,将前处理溶液从60℃,以1.5℃/min升至试验设计温度,恒温保持60min,放冷水进高温高压染色机,降至85℃,打开取样,然后热水洗、皂洗、温水洗、冷水洗和晾干,最后测定织物白度、失重率和顶破强力。
1.3织物性能测试
白度按照聊T01068一1999《评定纺织品用白度样卡》,在wsD—I型白度仪上测试;顶破强力参照FZ/T72004.1—2000《针织坯布纺织行业标准》,在HD026N型电子织物强力机上测试。
1.4正交试验
根据实际生产的主要影响因素,选定双氧水用量(A)、氢氧化钠用量(B)、硅酸钠用量(C)和温度(D)为影响因素,进行IJ9(34)正交试验。由于织物处理后的毛效在18c瑚/30min左右,不再作为重要参数考查。
2结果与讨论
2.1正交试验结果及分析
影响白度的因素依次为:温度>双氧水用量>硅酸钠用量>氢氧化钠用量;影响强力的因素依次为:温度>氢氧化钠用量>硅酸钠用量>双氧水用量;影响失重率因素依次为:温度>氢氧化钠用量>硅酸>钠用量>双氧水用量
随双氧水用量增加,织物白度提高,强力先升高后下降,失重率先下降后升高;随氢氧化钠用量增加,织物的自度和失重率均有所提高,而强力下降;随硅酸钠用量增加,织物白度提高,强力下降,失重率先下降后升高;随温度增高,白度提高,失重率增加,强力降低。
依据白度和强力高,失重低的原则,再结合目测大麻胶质的去除程度,确定优化工艺方案为A3BlC2D2,即H2027g/L,NaOH 2g/L,Na2Si034g/L,温度120℃。
2.2工艺方案的验证
取10g织物按优化工艺参数进行试验。
(1)工艺处方/(g/L)
H202 7
NaOH 2
Na2Si03 4
精练剂 3
保温温度/℃ 120
时间/min 60
浴比 1:20 优化工艺处理织物自度为71.2%,比传统煮漂一浴法高7%,达到蹦TOl“8中1级标准;强力218.2 N,达到蹦T72004.1_2000 l级标准。因此,最佳试验方案兼顾了白度、强力和失重,使三者同时处于较好的水平得到较好的处理效果。
2.3增白
按上述优化工艺条件,加入增白剂VBL和PED浓度均为O.125%(oⅥf)进行高温高压煮漂增自一浴试验,处理后织物白度为91.9%,强力为212.1N,失重率为4.4%。相比高于高温高压煮漂一浴,白度提高,但强力和失重率变化不大。若要进一步提高白度,可采用高温高压煮漂一浴_+高温高压复漂增白一浴工艺。高温高压复漂增白一浴工艺参数为:双氧水5g/L,精练剂l g/L,Na:SO,4/L。VBLO.125%,PED0.125%,NaOH调pH值至10.5~1l,浴比l:20,温度120℃,时间60IIlin。处理后织物白度loo.3%,强力203.2N,失重率为5.8%。
3结论
(1)大麻/涤纶针织物采用高温高压煮漂一浴前处理,其较佳的处理工艺处方为:双氧水7/L,烧碱2g/L,硅酸钠4 g/L,精练剂2 g/L,温度120℃,浴比1:20,时间60 min。
(2)采用高温高压煮漂增一浴工艺可使白度从坯布的42.5%提高到91.9%,采用煮漂一浴一复漂增白工艺可使白度达到100.3%,可进行大彬涤纶特白织物生产。
来源:百度文库
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